CEMS反吹后伴热管进入空气,有的仪表反吹时带着自动调零,所以有可能调零后SO2由低到高。应该时正常的。
1、采样管线加热温度比烟道温度低,导致二氧化硫的与水吸附反应 2、冷却器郑冷过程中对二氧化硫吸附 3、参比气路(零点校准)堵塞或室内二氧化硫凝集 4、排气管路堵塞 5、采样泵工作问题 6、分析仪手干扰 你的问题的话建议查看工况过程中有没有雨水进入过程环节,其次下雨时排放气体温度有没有变化,先排除...
首先我们确定机组运行是正常的。其次NO,O2正常,SO2回零,可以考虑一下几个问题:第一,通SO2标气,表计是否存在偏差。有偏差,校准正常 第二,查看采样管路是否有水珠,水分对SO2影响非常大。有水珠清理干净,查看过滤器,冷凝器工作是否正常。第三,在以上都正常的情况,联系下脱硫运行,让他们调整下,...
原2#锅炉的烟气有残留,通过烟囱的自拔力,慢慢从锅炉或原烟道至脱硫出口。解决方案是建议多开几个人孔门,还有就是现场直接把CEMS的取样管接头松开对空。
对不上就是很正常的,测点都不一样,你怎么想数据对上?一级塔出口,二级塔出口几乎和总排口数据差不多的,你们在二级塔也有监测设备?一般来讲一级塔出口有个监测设备就可以。一级塔就是过程控制。总排口满足标准就行了。非要一样的数据,哪还真没有这种表,全部一样,哪肯定是假的。
导致采样管内烟气温度低于露点,水汽结露,二氧化硫溶于水中,加大测量误差,使测定结果偏低。 核查方法: 1.观察采样管线,是否全程伴热。 2.用手触碰采样管线,感觉是否有温度异常偏低的部分。 3.检查采样管两端,恒功率伴热管是否预留1米伴热带。 4.检查探头加热温度(温度显示仪表在采样探头旁或分析仪机柜内),一般加热...
原烟气二氧化硫浓度太高 浆液循环泵台数少或出力不能满足要求 PH太低 CEMS不准 GGH密封风机出力不足 烟气流速太快 气液比和钙硫比不合适
两个原因:1、运行工况发生变化,如生产负荷降低,烟气的含氧量升高,会有这种情况。2、在线监测CEMS本身问题。如取样管泄露,或者仪表柜里取样管脱落,导致抽取的是空气,会出现这种情况。以上两种情况,都会出现氧含量升高的现象。
一般产生影响的仪器为红外法的 也就是通常的NDIR.可以采用稀释法1:100的设备或紫外法进行检测,使用的测量方法是紫外荧光或紫外发光法 傅里叶法的应该影响也不大。稀释法:美国热电 (赛默飞世尔)傅里叶:ABB
可能是机器坏了。对现有仪器,一般应该满足:零点校准:气态污染物(二氧化硫、氮氧化物和氧)24小时一次。颗粒物和流速每3个月一次。跨度校准:气态污染物(二氧化硫、氮氧化物和氧)15天一次。颗粒物和流速每3个月一次。全系统校准:抽取式气态污染物CEMS每3个月至少进行一次全系统校准,要求零气和标准...